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逐梦蓝天,攻坚克难——惠州无人机先锋工作室C919航模装调实验技术突破纪实

发布时间:2026年05月15日 字体大小:

近日,惠州校区无人机先锋工作室开展C919大型民航客机航模装调专项实验,集中突破多项核心技术难题。从技术方案论证到关键部件优化,从3D打印智造到实地试飞准备,团队成员以扎实的专业功底和勇于创新的精神,逐一破解各环节技术瓶颈,为航模成功试飞奠定坚实基础。

一、飞控技术方案研讨会

项目启动之初,团队第一时间组织召开飞控技术方案研讨会。会上,工作室指导教师王佳慰与团队成员围绕航模整体结构、飞行控制系统、动力配置及试飞安全等关键环节展开深入研讨,明确了装调实验的技术路线与阶段目标。

近日,惠州校区无人机先锋工作室开展C919大型民航客机航模装调专项实验,集中突破多项核心技术难题。从技术方案论证到关键部件优化,从3D打印智造到实地试飞准备,团队成员以扎实的专业功底和勇于创新的精神,逐一破解各环节技术瓶颈,为航模成功试飞奠定坚实基础。

二、核心技术难题攻关

装调实验过程中,团队接连直面三大核心技术难题:碳杆配件强度不足、原厂零件开模精度偏差、机翼结构刚性薄弱。面对挑战,团队成员集中研讨、分工协作,开展多轮方案调试与优化,最终实现关键技术突破。

难题一:原厂零件开模精度不足

原厂模型零件开模存在精度偏差,零件配合间隙过大,导致航模总装后结构松动、气动外形失真,严重影响航模飞行性能与结构安全性。

破解方案:

针对开模精度缺陷,团队开展针对性优化改进:一方面采用手工修型、3D打印补件等方式,对偏差零件进行定制化加工替代,消除精度偏差;另一方面在装配全流程中增加精度校准工序,逐件验证零件尺寸与配合度,确保装配精度符合飞行要求。

难题二:碳杆配件强度不足

航模主体碳杆配件存在规格不足问题,负载下易发生变形,不仅破坏气动外形完整性,更存在严重结构安全隐患,无法满足航模飞行稳定性要求。

破解方案:

团队结合工作室现有备件资源,制定了双重强化方案:一是采用KT板材与PP板材混合工艺,在主体结构基础上增加KT板辅助支撑,分散载荷应力;二是使用泡沫胶与热熔胶进行混合补强,通过多胶种组合强化碳杆与板材的连接强度,确保结构整体牢固可靠。

难题三:机翼结构刚性薄弱

原厂配套机翼存在结构缺陷,整体强度不足、承重刚性差,负载下易发生变形,存在安全隐患,无法满足航模的飞行强度与气动性能要求。

破解方案:

团队改进原厂机翼结构,自主设计并3D打印定制化翼肋结构,作为机翼的核心骨架,实现结构性能升级。通过优化翼肋的镂空布局、截面厚度与受力分布,在保证轻量化的同时,最大化提升机翼整体刚性。根据航模气动设计需求,定制翼肋的翼型轮廓,大幅提升了航模飞行稳定性与操控性。

自主设计的翼肋可适配航模整体结构,解决原厂零件配合度差的问题,配合KT板材混合铆接、多胶种组合补强工艺,进一步强化机翼整体结构,减少结构失效风险。

三、学院领导关怀与指导

项目推进过程中,学院领导高度重视,多次亲临工作室视察指导,详细了解技术攻关进展,对团队的创新精神和务实态度给予充分肯定。学院领导强调,要将C919航模项目作为培养学生工程实践能力和创新精神的重要载体,把技术攻坚过程中的经验资料完整留存,形成可复制、可推广的教学实践案例。

四、试飞准备与未来展望

经过多轮装调优化,C919航模结构强度与飞行稳定性得到大幅提升。目前,团队已完成航模整机装配与地面静态测试,各项技术指标均达到预期要求。操场实地试飞准备工作正在紧张有序进行中。












稿件来源:低空经济与航空学院